【集萃網觀察】問:先退漿煮練后在電熱燒毛機上燒毛,毛絨、煙塵的去除方法
答:重漿坯布越來越多,按傳統的燒毛后進行退煮漂,因重漿不易燒毛,故而不少企業調整了工藝流程,先退漿煮練,后燒毛,這樣經退漿煮練的半制品毛羽皆能自由豎起,有利燒毛,然而燒毛時毛絨、煙塵的確會令人無法接受。但這與節能降耗的電熱燒毛工藝無關,燒毛前清潔布面,將浮于坯布表面的雜物清除掉,是必須的。現工藝流程,更需要做好清潔布面。無錫龍成印染機械有限公司的高效除雜裝置, 已在多家先退漿煮練,后燒毛工藝流程中,安置在燒毛機前,有效清除掉毛絨等粉塵雜物,深受操作工的歡迎。該除雜裝置由于采用了新穎的高速氣流沖刷布面,且具有“拍打”功能,合理的吸塵設施, 因此,除用于燒毛前除雜外,在染色、印花前,清潔布面亦收到明顯的效果。 問:現在都強調要節能減排,我們公司前處理冷軋堆堿氧一浴法工藝過程,A字架打卷處地上淌流著大量的工藝液,直接淌流進污水溝道,既浪費了化學品助劑,且增加了污水處理的負荷,搞不好人走過還會滑倒。有什么解決的辦法?
答:你所講的工藝設備流程:進布→浸漬工藝液(平洗槽)→兩輥軋車→浸漬工藝液(平洗槽)→中小輥軋車→A字架收卷(表面傳動, 大卷裝)。只能做“表面文章” ,也就是浸漬不透,軋液未起到氣液交換作用,高濃的工藝液好不容易浸軋到織物上,在打卷輥推著布卷作“表面傳動”時,將布面上的工作液擠壓流淌進污水溝。工藝所用的化學品助劑費用,約為傳統退、煮、漂、三步法所用的費用的16O%,高出了6O%,由于前處理冷軋堆堿氧一浴法短流程,致使工藝過程的水、電、蒸汽消耗皆下降約40%~50%,因此,,工藝總費用還是低的,所以,還是有較多的企業在應用。
存在的問題解決應由兩方面進行。一方面解決織物的透芯浸漬工作液,變“表面文章”為透芯高帶液。由于高帶液是在化學品總量不變的前提下,這樣工作液濃度下降了易滲透浸漬;采用專利技術“液下軋液”,“逼迫滲透”,布面不淌液,不浪費工藝液。因此,將傳統的工藝流程改造成:進布→浸漬(平洗槽)→兩輥軋車→高給液裝置(專利產品)→中心收卷。另一方面將被動表面驅動改造成中心驅動,織物上卷時恒線速度,低勻張力,有效防止織物層間擠壓。高給液中心收卷冷軋堆堿氧一浴法工藝成本,水、電、蒸汽仍為退、煮、漂三步法的4O%一5O%,而化學品助劑僅為80%,比你所說工藝流程下降50%, (由16O%下降至80%)。新工藝流程由于透芯軋液, 工藝萃取充分,致使工藝毛效、白度皆有所提高。專利的高給液中心收卷冷軋堆堿氧一浴法工藝裝備,江蘇新聯印染機械有限公司已是成熟產品。 問:我們前處理退漿、煮練采用軋蒸工藝,蒸箱采用網簾組合蒸箱,但是經常發生織物出蒸箱,布面上有“樹枝”痕跡,直接影響到后續的染色加工,不知怎樣預防和如何應對呢?
答:蒸箱堆置織物的平臺采用網簾,其優點是透氣性能好,織物堆置在上面,底下的蒸汽能通暢地穿過網簾蒸發織物。其與輥床平臺相比,織物與網簾間無相對移動,在如今工藝要求對織物汽蒸時問長達2h之久,過長時間使織物帶的水分蒸發掉,在干的工況下織物堆在不銹鋼網簾上,容易燙傷,導致“樹技”痕跡的發生,這是常有的事。
同樣對織物采取高給液方案。在織物進入蒸箱之前的軋液, 采用高給液裝置,透芯軋液,進入蒸箱后,盡管蒸發時間長,但織物上帶有足夠的工藝液,不會因織物“失水” 而燙傷,留下“樹技”傷痕。
軋蒸工藝不論采用什么蒸箱,進箱前采用專利技術的高給液是極為必要的。 問:
1.在短流程前處理工藝中,雙氧水是最佳的漂白劑。
雙氧水對纖維素的氧化,主要使葡萄糖分子的羥基氧化成酮,即變成所謂酮纖維素,從使纖維素分子斷鏈所需的耗氧量比較, 雙氧水高于其它漂白劑,這說明雙氧水對纖維素氧化損傷程度較輕的表現;氧漂織物是白度穩定,不易泛黃;雙氧水去雜能力強,可以實行煮漂一浴工藝;從冷軋堆的低溫堆置到高溫汽蒸皆可適用;雙氧水的水解產物無毒、無污染、不腐蝕設備,可知雙氧水在前處理工藝中得到廣泛應用,是理所當然了。
當漂液中或織物上存在催化性物質,如重金屬離子、酶,甚至塵土,都能極大地加速雙氧水的分解,發生劇烈的氧化,輕者造成織物強力下降,而重者引發局部破洞,溫和的雙氧水就不再溫和了。
現在的問題是我們公司近期發生一大批織物前處理后發生“破洞”事故,而上述原因檢查后都不存在,何故呢?
2.我們也遇到過,設備、管道,漂白用水都檢查,都未曾發現金屬離子。奇怪的是事后換做另一種織物時,就沒有發生“破洞” 。
3.雙氧水的穩定機理有吸附理論和螯合理論兩種,針對雙氧水的特點,工藝中使用具有高分子膠團吸附理論,并兼有螯合性能的變性聚丙烯酰胺和鎂鹽混合物,它在堿性溶液中水溶解后, 當引入適當羧基和羥基,它對帶有陽電荷的重金屬離子具有較強的吸附能力。其中鎂離子和羧基(--cOO-)生成離子鍵,還有部分與羥基結合,形成OH-水化層,該水化層帶有更強的負電荷, 因此對陽電荷金屬離子具有更強的吸附能力和螯合能力,使銅、鐵等金屬離子被吸附,從而減少重金屬離子對溶液的催化作用,從而延緩雙氧水的分解,使過氧氫離子逐漸釋放,起到正常氧化、漂白作用,減少纖維的損傷。問題是我們在工藝處方中加上了既有吸附性能,又具有螯合性能的穩定劑,那么,為什么有時還會成批地出現“破洞”事故呢?
答:在應用雙氧水作漂白劑過程中,一般皆注意到對金屬離子的吸附、螯合, 當前耳聞多起“破洞” 事故, 皆排除了設備及工藝處方方面的原因,且沒有發現因酶處理過程致使雙氧水加劇分解,原因是剛才代表甲的發言“奇怪的是事后換做另一種織物時,就沒有發生‘破洞’” 。與我們掌握的情況吻合,就是織造過程中坯布上已帶上不少的金屬離子,常規采用的穩定劑不足以克服,因此,請大家日后坯布入庫時最好做一下檢驗, “驗明正身”方可進入前處理工藝。 問:布鋏絲光機拉幅去堿裝置“五沖五吸”,由于多吸產生凹緯,一般采用多沖一吸,這樣影響去堿, 布面上帶多少燒堿方可“脫鋏” , 進入后續水洗?凹緯如何防止呢?
答:纖維在濃NaOH的作用下,產生了溶脹,除了纖維素分子重排以外,纖維之間、紗線之間同時導致滑移,使纖維進入塑性狀態,在有條件地外加張力的影響下,原先存在于織物內的各種應力得以消除,織物的外形在新的張力條件下被固定下來。而這種外形被固定是有條件的,即在張力未消除之前(布鋏脫鋏處),織物上殘留的堿量必須在50gNaOH/kg織物一下,棉纖維新的結構和已實現定形尺寸才得以充分穩定,新排列的各纖維素之間的新的氫鍵才會形成。去堿充分是必須的, “五沖五吸”產生凹緯可對真空泵實施變頻調速,合適的運行頻率,應是在能將布面沖淋水吸盡前提下,不出現凹緯,如:棉氨(緯彈)布7.5kW真空泵只須運行在2OHz,省電。 來源: 《百花苑》
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